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河南安琪机械制造有限公司供应赤铁矿选矿设备、镜铁矿选矿设备、菱铁矿选矿设备 褐铁矿选矿设备等。现介绍阶段磨矿-重选一磁选-阴离子反浮选流程对弱磁性赤铁矿石选矿工艺。
齐大山选矿厂原浮选车间(一选处理20-0mm粉矿)为阶段磨矿-重选-磁选-正浮选流程。原磁选车间(二选)处理75-25mm块矿为焙烧-连续磨矿-磁选流程。2000年全厂改造前,精矿品位63.51%,回收率75.60%,SiO28%。两个车间改造后的流程均为阶段磨矿-重选-磁选-阴离子反浮选流程。新流程的选别过程是:粗细分选、粗粒部分用重选,在一段磨矿后选出大部分粗粒铁精矿,中磁机抛部分尾矿,细粒部分用SLon高梯度磁选机进一步抛尾和脱泥,为反浮选创造良好的操作条件。
该流程特点是:
(一)采用粗细粒分选工艺,实现了窄级别入选,充分满足选别设备适宜粒度范围要求,有利于提高其选别效果。
(二)粗粒级选别采用重选-磁选工艺,可获得蕞终精矿和蕞终尾矿,只有少量中矿进入再磨,减少再磨机台数,实现粗磨机与再磨机台数之比3∶1,节省磨机消耗和费用。
(三)由于大部分矿量进入加工费较低的粗粒选别成本,并获得精矿。因此降低了精矿成本。
(四)细粒选别采用弱磁-强磁-阴离子反浮选工艺,其中强磁选作业起到抛尾和脱泥的双重作用,特别是采用SLon高梯度强磁选机,选别效果明显好于SHP强磁选机,为浮选作业创造了有利条件。
(五)采用阴离子反浮选工艺,其捕收剂选择性好、捕收能力强,对矿石性质的变化具有较强的适应性,分选效果好,操作稳定。
(六)选矿厂技术改造后取得了明显的技术经济效果,选矿工艺指标大幅度提高,改造前后工艺指标对比见表2。因取消了竖炉焙烧工艺,能耗费用降低48.9%。
下表 齐大山选矿厂改造前后生产指标对比(%)
年 份 原矿品位 精矿品位 尾矿品位 铁回收率
改造前(2000年) 28.74 63.51 10.66 75.60
改造后(2002年) 29.62 67.00 11.41 74.10
改造后(2003年) 29.64 67.56 10.67 76.01
据2001年12月-2002年1月的生产指标统计,当原矿品位30.51%,总精矿品位67.56%,回收率78.53%时,此选别指标创造了我国赤铁矿选矿的历史更优水平。达到国际xian进水平。在生产中使用北京矿冶研究总院研制的BF-T10,BF-T6浮选机。自2004年4月以来,铁精矿品位一直稳定在67%以上,尾矿品位由12.5%降至11.14% , Si02由8%下降到4%以下,精矿品位比改造前提高3.8个百分点,尾矿品位降低1.36个百分点。
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