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转筒烘干机除尘器失效的原因是什么造成的?--安

发布时间2016-08-25 11:08浏览次数:来源:未知

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转筒烘干机除尘器失效的原因是什么造成的?
     转筒烘干机在正常运行中,烘干机零部件除尘器突然失效,原因可能有下列三点,一烘干机除尘器选型存在误差,二除尘器风机的选型存在误差,三转筒烘干机所用除尘器冷风反吹清灰存在的问题。下面针对这三个原因,进行进一步分析。
1.1 转筒烘干机除尘器选型存在误差
  由于进厂原料一兰碳的含水量经常超标,有时达到20%。经烘干机烘干后,每小时大约有1吨的水份蒸发进入烟气。导致烟气的湿度增加,增大了烟气在除尘器内部的结露。
  由于选用的是外滤反吹清灰扁袋式除尘器要求处理烟气温度低于1 20~C,而兰碳的烘干烟气温度又高于120~C,在冬季兰碳和冰块结成一块,更需要较高的烟气温度才能使烘干后的兰碳达到使用要求。所以经常由于烟气温度过高导致除尘器滤袋被烧结、焦化。生产车间为了控制进入除尘器的烟气温度,在烟气管道上开孔,让外界冷风和烟气混合降低烟气温度以达到保护滤袋的目的。但是,由于除尘器壳体无保温、壳体漏入野风以及反吹清灰吹入冷风等因素的影响,使烟气温度进一步降低。导致烟气在除尘器内部极易达到含湿烟气的湿球温度,过滤净化时烟气速率骤然降低,烟气结露、尘粒吸潮导致滤孔被糊死,使烟气不能正常通过除尘器,即除尘器处于失效状态。
  由于从烘干机出来的烟气量很大,根据除尘面积的计算公式:
S=Q/6OV+Sl
S一除尘器的总过滤面积;
Q一除尘器的烟气处理量;
V—烟气过滤风速;
S1一除尘器清灰部分的过滤面积;
原除尘器的烟气处理量为16 500—27 500m3/h,过滤风速取为1.2m/min,过滤面积仅为458m2,但是配备的风机风量为30 000—40 000m3/h。根据转筒烘干机的工况要求,必需要加大除尘器的过滤面积。
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